從這些數據可以看出,對該油田注水系統進行節能技術的開發和應用是勢在必行的。面對以上問題,我們研究出以下方案首先,降低注水能耗就一定要降低泵壓。為了提高注水效率,我們要以注水系統節能降低消耗放在首要地位,想辦法降低水泵壓力。1提高注水泵效率,電機合理配備要想合理使用率大排量離心注水泵,大排量離心泵的阻力小、過流面積大、水力效率和容積效率也較小的優點,造成排量泵效率明顯有所提高。所以,要想提高注水泵的效率,選擇大排量泵是有效的途徑之一。
親水生物填料使用說明書
為確保我司生產的PPC生物填料,在污水項目現場順利投加并調試,現對其使用過程作如下說明,供需方參考。
一、投放階段
PPC好氧填料投加條件:(好氧池進水后在投放填料)
1.原水水溫全天在15~45℃之間,水溫在25~35℃之間;
2.原水中溶解性COD(易生物降解)在300mg/L以上,無有害物質;
3.接種污泥的濃度在2000~3000mg/L左右;
4.吹水、過水口處設置攔截篩管(或篩網)且過篩流速不大于0.1m/s。
滿足上述條件的工程項目,在接種污泥悶24小時候投入填料,連續進水曝氣,3~7天即可完成填料內核掛膜過程,15天有完成掛膜。
二、調試階段注意事項
2.1泡沫問題:
(1)污水自身性質易起泡沫
PCC生物填料對應生物處理污水種類及范圍廣,一些污水在曝氣條件下容易產生泡沫 ,此類問題產生原因大多由污水內貢獻COD的有機物特性決定,在填料的剪切及包裹下,使原本的泡沫變得更加細小,并被包裹進填料大量上浮。
解決方法:盡量增加PPC填料與污水的接觸時間,滿足調試條件,使PPC填料以快速度掛膜是具有效的解決途徑。PPC填料掛膜完成后,生物活性優良。微細泡沫無法在其內部長時間停留,即可實現PPC填料的完全流化。
(2)PPC填料自身析出
PPC生物填料在生產過程中會添加微量親水劑做表面改性,初期應用時這部分親水劑析會隨水析出,導致初期泡沫產生。此親水劑為保護類別物質對微生物無有害作用,小分子結構極易產生降解,同時為初期污泥培養的一部分碳源。
解決方法:調試期需保持通水調試,可保證短時間內親水劑被降解或被稀釋,從而解決因此產生泡沫的問題。
SNCR脫硝技術效率較低,一般為2%~5%,的研究結果表明,用尿素做還原劑時,有可能會產生破壞大氣層中臭氧的N2O。NCR/SCR聯合煙氣脫硝技術該技術為上述兩種脫硝技術的綜合,效率較高,一般為6%~8%效率介于SCR與SNCR兩者之間,并且SNCR-SCR聯合脫硝工藝中的SCR脫硝效率不宜大于3%,該技術系統及運行更為復雜,目前采用該技術的工程極少。綜上所述,脫硝技術在今后的發展趨勢是低NOx燃燒技術與爐后SCR煙氣脫硝技術相結合齊頭并進的策略。
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