氣缸蓋是柴油機一個非常關鍵的部件,一般為鑄造件,有著非常復雜的水道、油道和氣道結構,其內腔彎曲、狹窄、多死角,經常貓附有鑄砂、石墨粉或其他污垢,且拋丸、噴砂也很難被全部清除。因此,如何清洗干凈氣缸蓋,一直是發動機制造行業很棘手的難題。
1氣缸蓋清洗現狀
氣缸蓋清洗主要有高壓射流清洗和手工浸泡刷洗技術。目前,應用最多、最成熟的是高壓射流清洗技術。其原理為用高壓水泵抽水,通過許多噴嘴、噴管沖洗氣缸蓋的表面及各孔,再輔以清洗劑的化學溶解作用來完成清洗。有些高壓射流清洗機還帶有自動翻轉或水渦流功能。對氣缸蓋中清洗困難的局部位置,例如進氣道和挺桿室,必須增加人工刷洗工序。通常由工人用尼龍刷或鋼絲刷對這些部位反復進行刷洗,同時用水管對準刷洗部位沖淋。
發動機維修或再制造時,由于條件限制,一般采用柴油或煤油浸泡發動機后,再對其進行人工刷洗。但這些清洗技術或多或少存在不足:
①高壓射流清洗技術盡管輔以化學溶解作用,但主要還是依靠機械沖洗,因此對油污的去除效果并不理想,而且對于氣缸蓋的拐彎、死角和內腔部位幾乎沖洗不到。
②高壓射流清洗一般需要大功率的電機驅動和用電加熱,能耗很大。
③人工刷洗雖然清洗效果不錯,但效率低,勞動強度大。
④柴油(煤油)浸泡清洗,有很好的清洗效果,但成本太高,而且油氣揮發會損害清洗人員的健康。
2超聲波工業清洗技術
超聲波工業清洗技術起步于20世紀60年代,發展迅速,目前在光學、電子、鐘表、軸承、電鍍、涂裝、醫療等行業廣泛應用。但在發動機行業,除了在小體積的零部件清洗領域有一定應用之外,主機廠應用很少,而氣缸體、氣缸蓋等大型零部件使用超聲波清洗技術的幾乎沒有。
超聲波清洗原理:由信號發生器和換能器作用產生的超聲波,在清洗液內以縱波方式傳播,在傳播途中由于“空化效應”,產生一連串微小并釋放出巨大能量,對工件表面不斷進行沖擊,使工件表面及縫隙中的污垢迅速剝落,從而達到凈化工件表面的效果。
超聲波工業清洗技術具有很強去油污效果,理論上只要清洗液能浸泡到的地方,超聲波就能清洗,因此特別適合表面形狀復雜的零件。
3氣缸蓋超聲波清洗試驗
鑒于超聲波技術在發動機行業主要用于清洗小零件,主機廠幾乎沒有將其用于清洗氣缸體、氣缸蓋等大型零件,因此選擇尺寸中等的B3200型氣缸蓋作為試驗對象。B3200型氣缸蓋的長x寬x高為414 mm x 246 inm x 96 mm,重約34 kg。數量2件,一件是鑄造清理完工后的毛邇缸蓋;另一件是機加半成品,表面貓附有許多油污及鐵屑。
綜合分析氣缸蓋結構和清洗要求后,選用常見的小功率超聲波清洗機進行試驗,其主要設備和工藝參數如下:①功率:1.2 kW,頻率:25 kHz ;②清洗槽空間尺寸:600 mm x400~x 300~;③水基清洗液:濃度5%,溫度50 - 55℃;④液面高度超過工件約60~;⑤超聲波清洗5 min,翻轉換一個面,再清洗5 min;⑥超聲波漂洗3 minx發現超聲波清洗約2 min時,清洗液開始變混濁,并且從多處孔口往上冒污水;待清洗完2件缸蓋后,清洗槽的水完全變黑,在槽底殘留有許多鐵屑。
撈出氣缸蓋瀝干水后檢查清洗效果:①缸蓋表面顏色有了明顯變化,從原來的黑灰色變成了鑄件拋丸后的銀灰色;)2個缸蓋表面及內腔附著的油污全部被洗去;③用白綢布擦拭缸蓋的進氣道和挺桿室,白綢布不變顏色;④在毛坯缸蓋表面特意涂刷的油漆標識仍在,表明附著牢固的油漆沒有被洗去;⑤解剖毛坯缸蓋,發現內腔非常干凈,沒有常見的石墨粉或鑄砂等薪附物;⑥雖然油污被洗去,但松脫的鐵屑仍留在螺孔內,需要沖洗或使用吹風機才能清出。之后,在不改變上述超聲波性能參數的前提下,將水基清洗液換成勃度為30的防銹油,清洗溫度改為常溫,進行超聲波清洗氣缸蓋試驗。
試驗過程發現:空化效果非常弱,用手摸油液幾乎沒有正常的電擊感,清洗20 min后,氣缸蓋幾乎沒有去污效果,倒是油液溫升很快,平均每半小時上升1℃。
4應用實例
評估超聲波清洗試驗效果后,決定將超聲波清洗技術與高壓射流清洗技術相結合,在氣缸蓋生產線的最終清洗機前增加1臺超聲波清洗機,以全面提高氣缸蓋清潔度。超聲波清洗機的主要參數:①頻率:25 kHz;②功率:8 kW,機床總功率10 kW;③清洗溫度:蒸汽加熱,40一60℃;④清洗時間:6一7 min;⑤清洗劑:高溫金屬清洗劑,濃度3%一5%;⑥一次清洗4個B3200型氣缸蓋。
氣缸蓋經超聲波清洗后,再經過高壓射流清洗機清洗,檢查清洗效果:不但缸蓋表面的油污、石墨粉和鑄砂去除非常干凈,而且各孔的鐵屑也很容易被沖洗掉,多次抽檢氣缸蓋清潔度平均為10 mg,僅為原來的1/3,其效果超過了歐洲某知名品牌清洗機;并且使用超聲波清洗技術后,原清洗機中清洗液的壽命得到有效延長。
但對超聲波清洗機加大功率后,存在一個嚴重問題:噪聲超標。前期做試驗時超聲波清洗機的功率只有1.2kQV,不存在噪聲問題;當功率加大到8kW后,工作噪聲尖銳刺耳,經測量達到97 dB,工人必須戴耳塞工作。給清洗機加裝一個隔音罩,才通過85 dB的國家驗收標準。
5結語
通過本次超聲波清洗氣缸蓋試驗的研究,驗證了使用超聲波清洗氣缸蓋等大型零件的可行性,特別是去除氣缸蓋的油污、石墨粉和鑄砂的效果非常好,如果將超聲波清洗技術和高壓射流清洗技術組合,清洗效果更好。對比高壓射流清洗技術,超聲波清洗技術更省電節水。